2024年,公司出現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈全面虧損的局面,面對前所未有的困難和挑戰(zhàn),公司緊緊圍繞集團公司“十四五”“18765”戰(zhàn)略目標(biāo),牢固樹立“一盤棋”的思想,通過以“智”促“質(zhì)”,全力激活增收創(chuàng)效“主力軍”、項目拓展“排頭兵”,以實干實績詮釋了“創(chuàng)新創(chuàng)效”內(nèi)涵,在克服重重困難中交出了一份優(yōu)異答卷。
創(chuàng)新創(chuàng)效既“增”又“降”
公司以打造高素質(zhì)職工隊伍建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),創(chuàng)新“3-6-1”薪酬考核機制和差異化薪酬分配人才管理模式,充分發(fā)揮績效考核的導(dǎo)向和牽引作用,全面開展全員創(chuàng)新創(chuàng)效工作,累計收到創(chuàng)新創(chuàng)效項目20項,在創(chuàng)新管理、挖潛增效上持續(xù)發(fā)力,助力扭虧治虧。
蘭炭單耗高,公司將以前的按上煤量計算改為按蘭炭產(chǎn)量計算,優(yōu)化分級分類激勵,目前煤焦油出油率平均從10%提升到11%,平均創(chuàng)效約483萬元;蘭炭入爐單耗平均從1.45t/t降低至1.38t/t,降本約700萬元。針對電極糊高價單一來源采購,公司通過調(diào)研、對標(biāo)、協(xié)商等舉措,引進兩家新供應(yīng)商,原采購價格從4600元/噸下調(diào)至4300元/噸,全年降低采購成本170余萬元。四家蘭炭分公司積極搭建票據(jù)直通車業(yè)務(wù)平臺,在浙商銀行貼現(xiàn),既完成集團公司下達的票據(jù)歸集工作要求,又節(jié)約企業(yè)財務(wù)費用票據(jù)貼現(xiàn)利息支出,月創(chuàng)效約20萬元。
智能升級既“減”又“控”
和困難交鋒,與難題比拼,向技術(shù)要資源、“掙”效益。公司依托“智慧火花”,以數(shù)字化引擎挖掘“潛力”,以資源效益最大化,不斷提高管理效能。
公司樹立創(chuàng)新是第一驅(qū)動力的理念,在技術(shù)、管理、集成等方面促進創(chuàng)新創(chuàng)效。在“五小”創(chuàng)新上激發(fā)廣大職工智慧和力量,讓創(chuàng)新創(chuàng)效工作在基層遍地開花。今年累計收到創(chuàng)新創(chuàng)效成果73條,其中科研項目荒煤氣制高純氫項目撬裝設(shè)備已基本建成;啟動脫硫包裝系統(tǒng)智慧化升級項目,推進智慧化減人項目實施;采購快速測水分儀,分析時間由1.5小時縮至5分鐘,精準(zhǔn)快速測量蘭炭烘干水分;采購自動鈣鐵分析儀,及時準(zhǔn)確分析石灰石、石灰成分,分析時間由2.5小時縮至15分鐘出結(jié)果,提高勞動效率,減少分析藥劑消耗和廢液處理;更換入爐煤篩底,由5mm口徑篩底換成8mm,進一步提高塊煤入爐率,減少煤面入爐,減少油渣清理頻率,降低焦面生產(chǎn)占比,使焦面占比降低3%。
修舊利廢既“節(jié)”又“創(chuàng)”
焊花飛濺、弧光閃爍、敲擊聲此起彼伏……在公司檢維修中心一片繁忙景象。
公司堅持開源與節(jié)流并重、增量與提質(zhì)并舉、效率與效益并行,精細管理降成本,深挖潛能增效益,牢固樹立“過緊日子”思想和“一切成本皆可降”的理念,加大“修舊利廢”力度,壓縮各類非生產(chǎn)性支出,持續(xù)推進成本低位運行。自主改造蘭炭爐出焦刮板機頻繁卡鏈、斷鏈問題,成功延長故障停機的周期。改造安裝負壓罐,全額回收定排水,提高生水溫度,改善進水水質(zhì),創(chuàng)效4.3萬元;工藝優(yōu)化管網(wǎng)聯(lián)通項目通過增配連通閥,停運工藝水泵并關(guān)閉進口閥,反向供水,滿足原冷卻設(shè)備用水,創(chuàng)效1.3萬元;脫硫循環(huán)水泵A電機節(jié)能改造后,創(chuàng)效1.3萬元;鍋爐空預(yù)器自主沖洗項目節(jié)約蒸汽1005t,創(chuàng)效6.39萬元;新增冷凝水管道至原東源舊氨水罐區(qū)試水投運后,完成煤氣冷凝水輸送500t,每小時約減少發(fā)電1000度,創(chuàng)效3.3萬元;自制管道疏通器,節(jié)約費用0.3萬元。(郭義軒)